![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/35/2d/c6d26f9e61b50d34ebe558ba1be3a135.jpg)
1軸クローズド制御の仮デモ機。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3e/b2/4904a51c1f6d7b3c7c0682deaee76870.jpg)
取りあえず設定値とエンコーダパルスの数値は合っている。+200ずつ移動させている。
位置決め不良は±2パルスずれた時に異常停止させる。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/71/05/debc7c851f7c46519a8ebe94aa76953e.jpg)
5秒間隔で移動の繰り返しを24時間連続稼働させて動作回数は20万以上となっている。
この間での停止不良は0、完璧に動作している事が判る。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3b/35/5f7ee6ea00e5ba6f01156d2626667b7f.jpg)
ステッピングモーターパルス加減速台形制御等のデータが入っている10進メモリ。
D300の65***は動作カウント数値。
ロータリーエンコーダ仕様は1回転100パルスだが4逓倍なのでカウンター表示は400となる。
(プログラムで4逓倍乗算している)
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プログラムデバッグは漸く終了した...後は移動ユニット、制御盤、組立配線が待っている。
時間と金が幾らかかるか判らない何時まで続くボケ防止、究極の趣味の世界。