Re: The history of "M&Y"

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NXTねた その23 NXCのバグ?

2009-03-02 | NXTねた

Yが、(とりあえず?)頑張っているのに感化されたのか、これまで休眠していたMのロボカップ魂(そんなのあるのか?)が、やっと目覚めたようです。 (長い眠りだったなぁ)

で、NXTで作ったプログラムを思い出しながら、修正しています。


初心に戻って、障害物回避をやってみると・・・

障害物を回避するのはOKなのですが、先の黒線を見つけたあとに、黒線に復帰ができません。

プログラムを何度見てもおかしいところは見つからないようです。 私が呼ばれて、見てみましたが・・・ついにGiveUpです。

(1)黒線を見つけたら一旦停止

(2)ちょっと前進して(黒線を越える)

(3)ロボットの回転して・・・

(4)黒線を見つけたら回転を止める

という、ごく普通のプログラムなのですが、(4)で黒線を見つけてないのに、回転が止まります。 う~ん やっぱり、NXTのバグか? (すぐに、バグにしたがるヤツ)


            OnFwd(OUT_A,100);  ←(3)
            OnRev(OUT_C,100);
            until(SENSOR_1<Lbw);  ←(4)
            Off(OUT_AC);


で、結局どうなったかというと・・・


            OnFwd(OUT_A,50);  ←(3)
            OnRev(OUT_C,50);
            until(SENSOR_1<Lbw);  ←(4)
            Off(OUT_AC);


上と何が違うか分かりますか?

そう、ロボットを回転させるモーターのパワーを弱めました。

そうしたら、ちゃんと動きました。

良く分からないのですが・・・電池が弱っていたところに、急に全開(100)でモーターを動かしたので、センサーを含む全体の電圧不足になったのではないかと想像しています。

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