FLSUN Q5はボーデン式なのでダイレクト式に比較して成型の精度が悪くなります
また、引き戻し量の多く設定しないと糸引きも出やすいです
そこで、ダイレクト式に出来ないかと検討しましたが・・・
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/27/d2/9dec31b218f5a3538f13a374e1e4311a.jpg)
6本のアームの中にエクストルーダーとモーターを収めるにはモーターの幅を15mm程度にしないとアームと
干渉してしまいます いろいろ探してみましたが良いものが見つからなかったので、とりあえず出来そうな
エクストルーダーの位置を下げて極力ボーデンチューブを短くしてみましたところ、予想以上に効果がありました
オリジナルの状態でチューブは約550mm 位置変更後は約300mmで150mm短くできました
下図の様な取付板を製作 下がる位置は140mmと150mmの2種類を選択出来るようにしました
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2f/82/4b93d3560210606d39a4516a4e108e55.jpg)
チューブの曲がり具合から140mmを選択
モーターの配線はオリジナルのままで使用して少し余裕があります
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/74/c2/b685c21dc4e843cf2f86076860b6415d.jpg)
オリジナルと比較してフィラメントを入れにくくなりましたが、許容範囲
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/41/02/b7d5911768e26232880baf764f9ba6c4.jpg)
但し、フィラメントがフレームとこすれてしまうので切ったチューブをエクストルーダーの上部に差し込んで
こすれない様に設置
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/08/6a/1e304263061fd6ac430d39746d2f8381.jpg)
ホームポジションでチューブとアームが干渉してしまいますが、背の高い造形は少ないのでこのままで様子をみます
また、引き戻し量の多く設定しないと糸引きも出やすいです
そこで、ダイレクト式に出来ないかと検討しましたが・・・
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/27/d2/9dec31b218f5a3538f13a374e1e4311a.jpg)
6本のアームの中にエクストルーダーとモーターを収めるにはモーターの幅を15mm程度にしないとアームと
干渉してしまいます いろいろ探してみましたが良いものが見つからなかったので、とりあえず出来そうな
エクストルーダーの位置を下げて極力ボーデンチューブを短くしてみましたところ、予想以上に効果がありました
オリジナルの状態でチューブは約550mm 位置変更後は約300mmで150mm短くできました
下図の様な取付板を製作 下がる位置は140mmと150mmの2種類を選択出来るようにしました
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2f/82/4b93d3560210606d39a4516a4e108e55.jpg)
チューブの曲がり具合から140mmを選択
モーターの配線はオリジナルのままで使用して少し余裕があります
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/74/c2/b685c21dc4e843cf2f86076860b6415d.jpg)
オリジナルと比較してフィラメントを入れにくくなりましたが、許容範囲
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/41/02/b7d5911768e26232880baf764f9ba6c4.jpg)
但し、フィラメントがフレームとこすれてしまうので切ったチューブをエクストルーダーの上部に差し込んで
こすれない様に設置
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/08/6a/1e304263061fd6ac430d39746d2f8381.jpg)
ホームポジションでチューブとアームが干渉してしまいますが、背の高い造形は少ないのでこのままで様子をみます