Mさんのラジコン部屋

趣味の記録 最近はラジコンよりも 役立つ情報の拡散のための発信が多いかな

ドローン アクロに初挑戦

2016年11月02日 02時13分46秒 | マルチコプター、SP Racing

フライトモードは 3つ テストでの感想は

ANGLE ・・・ 自立安定 

HORIZON ・・・ 同じみたい

AIR MODE ・・・ ヘリと同じで 傾きっぱなし スティックに忠実


当然 3つ目の AIR MODEじゃないと アクロは無理のようです


その前に ラダーの動きが遅いので

YAW rate を 0.00から 0.40に変更

これで反応が良くなり 飛ばしやすくなりました


さらに嬉しくなったので そのまま宙返りに

・・・ 次の瞬間

あれっ? なんで?って感じで 地面に刺さってました


え~

HORIZONモードになってました

これじゃ無理なのかな やっぱり

激しく刺さったわりに まだ生きる~ やった~






SP Racing f3 の PID

2016年11月02日 01時54分38秒 | マルチコプター、SP Racing
やれやれ やっとここまでたどり着いたって感じ

PID全く解らないので ためしてガッテンで行くことに

ピッチとロールに 微妙な揺れが 治れば嬉しいのですが・・・


まずは D値だけを変更してみました

ピッチ、ロールともに初期値は 23

40では ん~

50では んっ

60では あっ 変わってる

70では 強風の中 完全に揺れが消た

ジンバルの設定は もっと微妙だったので こんなに大幅でいいのかな? と 思いつつも 


結局 ピッチ 85
   ロール 70 に落ち着きました 今のところは



嬉しくなったので PとIの事を忘れて 宙返りに挑戦してみました

つづく

ドローン ノーコンの原因

2016年11月02日 01時20分23秒 | マルチコプター、SP Racing
前回のノーコンクラッシュが軽傷だったので そのままもう一度チャレンジ!

何の問題もなく 離陸 ホバリング

前回同様に ゆっくり左に走らすと エッ! また~っ! やめて~

いつか何処かで感じたこの感覚

すぐに着陸させて CleanFlightに繋ぐ

MODEを確認すると

なんと! MAG、 HEADFREEが ONになっていました

右のスライドレバーに設定していた事を  わすれるな~っ!

確か 見えなくなって姿勢が解らなくなった時の為に 入力したした


OFFにして 再離陸

全く問題なく 絶好調~ でした


この後 微妙なハンチングのような揺れが残ってるのを PID値を変えてテストしました


つづく