クワッド用のフライト・コントローラー(FC)「CC3D」が来ましたので、HKクワッド機に乗せ変えます。
左が、旧FC HK KK2.15。右が、CC3D FC です。が、どうやら、miniを注文したらしく、mini CC3D と書いてあります。12Vの端子が出ておらず、バッテリーの電圧管理は出来ないのでは?今までも、プロポのタイマーで、下ろしていたんで、問題は無いでしょうが。
取り付け及び結線ですが、小さいのでそのままでは、搭載できません。ベニヤを切って、それに両面テープ貼り。それだけでは心配なので、結束バンドでも固定します。
コネクター結線ですが、ここで、大間違い!やらかします。
ESCポートと受信機ポートを間違えて、強引にコネクターを挿します。(まだ間違いに気づいてない!)
しかも、PCに接続し、設定していましたが、モーターの所で、反応無く回転しません。一旦中止!
気を取り直して、HKのファイルを見てみたら、何と図面が有りました。そこでコネクター接続の間違いに気づきました。(最初から、どっちに繋ごうか悩んではいましたが)
正常に接続後。
配線類をまとめます。
FC設定ソフトのLibrePilot。
MTさんのブログを見ながら、設定を進めます。おー、壊れてなかった(逆接で)。
とりあえずは、プロポの設定までは、終わりました。モーターもちゃんと回ります。
あ、4ch受信機なので、フライトモードは、デフォルトの安定モードだけです。
組み上げて、電源投入してみる。
で、屋外に出て、ホバリングテストを敢行します。少しトリムを合わせましたが、安定してホバリング出来ました。(やはり、KK2.15 は墜落の衝撃等で制御不良になったと思われる)
飛行待ち状態です。土曜は午後からの予定、日曜はまだ分かりません。
左が、旧FC HK KK2.15。右が、CC3D FC です。が、どうやら、miniを注文したらしく、mini CC3D と書いてあります。12Vの端子が出ておらず、バッテリーの電圧管理は出来ないのでは?今までも、プロポのタイマーで、下ろしていたんで、問題は無いでしょうが。
取り付け及び結線ですが、小さいのでそのままでは、搭載できません。ベニヤを切って、それに両面テープ貼り。それだけでは心配なので、結束バンドでも固定します。
コネクター結線ですが、ここで、大間違い!やらかします。
ESCポートと受信機ポートを間違えて、強引にコネクターを挿します。(まだ間違いに気づいてない!)
しかも、PCに接続し、設定していましたが、モーターの所で、反応無く回転しません。一旦中止!
気を取り直して、HKのファイルを見てみたら、何と図面が有りました。そこでコネクター接続の間違いに気づきました。(最初から、どっちに繋ごうか悩んではいましたが)
正常に接続後。
配線類をまとめます。
FC設定ソフトのLibrePilot。
MTさんのブログを見ながら、設定を進めます。おー、壊れてなかった(逆接で)。
とりあえずは、プロポの設定までは、終わりました。モーターもちゃんと回ります。
あ、4ch受信機なので、フライトモードは、デフォルトの安定モードだけです。
組み上げて、電源投入してみる。
で、屋外に出て、ホバリングテストを敢行します。少しトリムを合わせましたが、安定してホバリング出来ました。(やはり、KK2.15 は墜落の衝撃等で制御不良になったと思われる)
飛行待ち状態です。土曜は午後からの予定、日曜はまだ分かりません。